6月20日上午,检修部召开1#机受油器漏油专题分析会。四个班的班组长及机修班全体人员齐聚在厂房五楼会议室,对1#机受油器漏油问题进行了深入分析,并对解决方案进行了探讨。
会上,采用幻灯片的形式,对受油器的结构、工作原理进行了解剖讲解,对1#机受油器故障发生的原因进行了分析。经过机修班近两年观察和试验,发现1#机组无水调试时开关轮叶,受油器不漏油,开机过程及机组运行时不漏油,但在机组停机过程中,轮叶关闭后再打开一个预开度,这一瞬间有少量油从受油器后端盖处漏出,以致受油器支座下面的工作平台上经常留有油渍。机修班多次对受油器进行解体检修,更换了延伸轴保护套及开机腔侧的浮动瓦,生产厂方技术人员也数次到现场修改调速器参数,但漏油症状依然没有改观,变成了一个无解难题。现在,机修班在受油器后端盖处增加了一道密封,暂时堵住了漏油不往外面溢出。
虽然机修班采取堵漏等应急措施,以保障机组暂时安全稳定运行,平台上现也不再有积油现象,但对比2#、3#机组调速器油泵的启动时间,1#机组油泵启动过于频繁,说明这次封堵处理是治标不治本,受油器漏油量偏大问题仍然存在。经过同志们分析讨论,有可能是以下几个原因造成漏油:一是受油器排油管道存在杂质堵塞管道,导致漏油来不及排出而溢流到外面;二是浮动瓦与延伸轴的间隙过大,导致漏油偏多而使油溢到外面。
几个班组长都踊跃发言,献计献策。它山之石,可以攻玉,机修班的同志们仔细聆听,认真思考解决方法,对下次的处理有了初步的共识。
因为正值汛期,三台机组满负荷发电,且受油器油现已不溢出其外,机修班将这一老大难问题留在冬修时处理。今天的分析会开到这,但检修人员的思绪一直聚焦在受油器上。解决设备故障,搞好安全生产,满发多供是我们检修人员的职责,我们有信心,打赢这一场攻坚战。(文:何川忠 图:谢沅林)